关键词:
散棉
低损伤
一浴煮漂
活性染料
固色率
摘要:
散棉纤维具有优良的吸湿保暖性,被制成的色纺纱因色泽柔和、层次感强倍受消费者的青睐。但是散棉碱氧煮漂工艺会使纤维强力损失严重、纤维集结成块,使色纺纱在加工过程中有制成率低、高支纱线的成本高等弊端,极大地影响了色纺纱的加工。为了解决石河子如意纺织服装公司在色纺纱损伤强力的问题,本课题将煮练酶应用到散棉纤维的一浴煮漂,通过短流程降低散棉的损伤,提高活性染料的固色率,降低散棉废水特征污染的含量。1.研究了碱性煮练酶KQ-45、517酶及其复配酶对散棉一浴煮漂工艺,探讨煮漂温度、时间、酶浓度以及p H值等因素对散棉白度和强度的影响,并通过响应面法进行工艺优化。结果表明:(1)KQ-45酶在最佳工艺条件下与碱氧工艺相比:白度下降了0.6%,强度损伤降低了21.6%,失重率降低了19.4%,CODCr、浊度与色度分别降低了29.4%、73.0%与72.5%,毛效增强了13%,纺纱系数提高了38.8%,处理残液的p H值由14.0降为9.31,成本节约了22.7%。(2)517酶在最佳工艺条件下与碱氧工艺相比:白度下降了1.9%,强度损伤降低了29.4%,失重率降低了27.8%,CODCr、浊度与色度分别降低了50.2%、72.3%与72.5%,毛效增强了7.4%,纺纱系数提高了28.2%,处理残液的p H值由14.0降为9.26,成本节约了27.2%。(3)复配酶在最佳工艺条件下与碱氧工艺相比:白度下降了3.0%,强度损伤降低了28.9%,失重率降低了18.8%,CODCr、浊度与色度分别降低了37.9%、72.3%与66.2%,毛效增强了4.6%,纺纱系数提高了34.7%,处理残液的p H值由14.0降为9.28,成本节约了26.9%。2.探讨一浴煮漂后的散棉对活性染料染色性能的影响,包活一浴煮漂后的废水对活性染料染色的影响。结果表明:(1)活性黄4GLN浅色工艺染色表明:与碱氧工艺相比,KQ-45酶一浴煮漂工艺的上染率、K/S值与固色率分别提高了4.6%、3.7%与3.7%;517酶一浴煮漂工艺的上染率、K/S值与固色率分别提高了2.3%、2.8%与2.5%;复配酶一浴煮漂工艺的上染率、K/S值与固色率分别降低了2.9%、3.7%与0.6%,说明K Q-45酶和517酶一浴煮漂工艺显著地提高了染色的固色率,而复配后基本无协同效应。(2)活性红3BS中色工艺染色表明:与碱氧工艺相比,KQ-45酶一浴煮漂工艺的上染率、K/S值与固色率分别提高了5.2%、6.0%与3.0%,517酶一浴煮漂工艺的上染率、K/S值与固色率分别提高了2.7%、5.1%与2.0%,复配酶一浴煮漂工艺的上染率、K/S值与固色率分别降低了4.6%、3.2%与1.4%,说明KQ-45酶和517酶一浴煮漂工艺提高了染色的固色率,而复配后无协同效应。(3)活性蓝BES深色染色工艺表明:与碱氧工艺相比,KQ-45酶一浴煮漂工艺的上染率、K/S值与固色率分别提高了3.7%、2.5%与1.0%;517酶一浴煮漂工艺的上染率、K/S值与固色率分别提高了1.0%、1.2%与0.2%;复配酶一浴煮漂工艺的上染率、K/S值与固色率分别降低了3.1%、4.9%与2.8%,说明KQ-45酶和517酶一浴煮漂工艺略微提高了染色的固色率,而复配后活性染料的固色显著下降。(4)与直接采用软水染色相比,当采用KQ-45酶一浴煮漂废水染色时,活性红3BS的中色染色工艺染色的上染率、K/S值与固色率分别降低了18.3%、31.7%与14.0%;当采用517酶时,上染率、K/S值与固色率分别降低了19.0%、42.1%与22.8%。虽然散棉的一浴煮漂废水染色工艺极大地缩短了流程、降低了能耗,但是废水活性染色工艺还待研究。